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进步短圆柱滚子轴承配套合格率的办法测验

来源:海力轴承网 时间:2018-01-10

  短圆柱滚子轴承是一种旋转精度高、合作准确、首要接受径向负荷的轴承;首要用于大型精细机床的主轴和精轧设备的轧辊支承上.近几年来;此类型轴承已成为洛轴集团公司特大型轴承事业部出产加工的主导产品;产值产值约占该事业部的三分之一左右.可是因为该事业部曩昔沿用旧的出产工艺流程及加工办法;构成轴承一次配套合格率较低(仅为60%);招致资料及工时的宏大糟蹋;然后影响该事业部经济效益的进一步进步.
  一、目标的挑选
  短圆柱滚子轴承分为单列、双列、四列等几大类;但细心研究其布局特色有许多共同之处:直滚道、焊接保器等.因而在出产加工进程呈现的难题也极端类同;所以优化工艺的内容会很类似;故挑选年产值最大的短圆柱滚子轴承“32672”类型为代表进行优化工艺布局实验;并将经历推行至其他类型轴承加工工艺中去;以便获得更可观的经济效益.
  二、出产加工现状及存在难题
  1、“32672”轴承内、外套系用Gcr15simn钢材加工而成;其尺度系列较大;热处理淬火工序很难操控其缩短量及变形程度;经常构成淬火后椭圆大和无磨加工留量;然后招致内、外套滚道尺度过磨.
  2、“32672”轴承内、外套滚道因为淬火椭圆缘由;构成留量不均匀;这样加工剩余应力不均匀;然后招致套圈终磨后滚道尺度不安稳;很难操控在工艺规则范围内.
  3、“32672”轴承内、外套滚道初磨加工时;因为机床设备老化等缘由构成磨头主轴旋转精度低;就构成粗磨后滚道棱面度大;招致终磨后滚道尺度超差.
  4、技能和谐作业跟不上.因为以上缘由导致“32672”滚道过磨;影响了整套轴承的安装游隙;致使游隙不合格;构成轴承的反转中间的不确定性;致使坚持器中间径过大或过.ū3制骺字行木毒垂娑ㄍ骋怀叽缂庸ぃ皇背2岢行榛钚越档秃陀蜗恫痪鹊南窒螅徽庋贾隆32672”轴承一次配套合格率仅为60%;也构成安装工时、加工(钻、焊接)坚持器工时及资料等不必要的糟蹋.
  三、改善计划和办法
  对准以上难题;对“32672”轴承原加工工艺进行了优化改善;采纳的技能办法包含:
  1、为避免热处理淬火无留量和变形大;活跃与热处理厂联络;合作操控变形量;并依据该厂供给的热处理缩短量数据;恰当调整滚道留量.这样就确保热处理淬火后、磨加工留量契合工艺需求.
  2、为避免终磨后尺度不安稳;在原加工工艺基础上增加了附加回火工序;以便消除加工应力;确保滚道尺度的安稳.
  3、经过改造、大修机床设备;进步主轴旋转精度;以及操控进刀量等措适来进步滚道初磨表面光洁度;以避免滚道过磨.
  4、经过与出产调度部分和谐;在确保出产进展前提下;将工艺布局改为先加工受缩短量影响大的内套滚道;以便在内套滚道过磨情况下;经过技能人员剖析核算;拟定出相应的办法(外套可恰当欠磨和改动坚持器孔中间径);以确保配套合格率.
  5、紧缩滚道终磨公役带;使其尺度(一批)统一在一个很小的范围内;彼此差小.这样就确保配套一次合格率进一步进步;节省了很多的配游隙时刻.
  选用优化后的磨加工工艺辅导出产以来;“32672”短圆柱滚子轴承的一次配套合格率由60%进步到96%以上;大大降低了返修率;节省工时及资料;降低了出产成本.
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